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当发生以上报警时,显示器自动弹出具有报警对象、报警原因、处理方法、值班人等内容的对话框,值班人逐项进行确认。明确了责任,强化了操作人员的自律意识,为正确分析波动原因打下了基础,有利于工艺技术水平稳定提高。
2.3.6 历史趋势图纵坐标分两个比例段,确保了大小流量在同一画面均清晰分辨瞬时量变化趋势。
2.3.7 在上位机显示器集中查看、修改各秤参数,校秤方便。
2.3.8 料仓料位虚拟指示初始料量减下料量为剩余量,无须料位计也可较准确指示料位。
2.3.9 以数据打包方式无误差远传配料信息,并可异地查询,实现了配料信息共享,提高了工艺管理水平。
2.3.10 配比设置灵活多样。既可按工艺配料计算公式,输入有关成份及总量后,自动计算设定量,也可手工计算后逐个输入设定值;既可在上位机上按料批控制要求统一预设定,也可在各基本调节器上分别设定。
2.3.11 单机历史统计数据存放在其相应模块中,节省上位机时间及内存,系统扩充余地增大。
2.3.12 计量单位可在t/h及kg/m之间点击互换,方便现场验证。
2.3.13 显示画面设有帮助菜单, 方便操作及维修人员学习掌握。
3、效果
经两年来的运行实践表明,系统工作稳定可靠,减轻了操作及维修人员的劳动强度。由于自动检测调节,大大减少了人工跑盘称料,可以腾出更多的时间巡检,及时发现处理隐患,进而减少了突发性事故及其处理工作量。同时,报警准确及时,也减少了干扰和处理故障的工作量。特别是变料及手、自动转换一次到位,既增强了控制实时性,提高了控制精确度,又减轻了反复称料的劳动强度。人机界面直观,功能操作简单,还设有帮助菜单,方便易学。监控程序人机对话能力强,方便工艺管理,提高了操作人员的责任心,减少了异常波动,促进了生产指标的提升。
该系统实现了在圆盘给料方式下,控制稳定性连续可调及每分钟累积量控制精确度为±1.5%。满足了变、缓料,手、自动切换,校秤前后平稳过渡及配料信息准确及时远传的工艺要求。应用程序功能集测、控、管于一体,达到了性能投资比高的目标。
4、存在的问题及改进措施
4.1通信速度慢。进一步完善下位机功能,使上位机所取数据尽可能在下位机已统计好并存放在指定存储单元。同时,采用数据压缩技术,减少数据传输量经缩短通信时间。另外,提高通信波特率。
4.2 给料设备下料不均匀。进一步改给料方式,将圆盘给料全部改为宽皮带拖料。
4.3 实物校验困难。在皮带机落料点处增设移动料斗秤,随时实物校秤。
4.4 仪控与电控分离。将仪控与电控结合,采用AI-301M型开关量输入/输出模块,实现系统全自动及配料信息入生产管理信息网。

